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钢铁有限公司炼钢厂一炼钢作业区精炼甲班员工积极响应公司“我为企业献一计”活动号召,以“对标找差,献计争先”为主题,围绕本班的攻关课题、现场操作难题一起想办法、促改善,在降低RH合金补加率上取得实效。
以往转炉炼出的钢水送LF炉精炼时,视品种、成分要求,需在LF炉加入合金进行成分调节。因受多种因素影响,加合金、调成分很难“一次命中”。之前,连铸机拉钢速度较慢,LF炉调节成分要先后3次取样化验、冶炼,先粗调,后微调,才能调配到目标成分。如果成分仍不合格,钢水就要送到RH炉补加合金料,这样就会增加成本,延长冶炼时间,增加RH炉合金补加率(炉数)。
近期,精炼甲班通过班组对标,发现精炼丙班在6月份创下RH炉合金补加率7.1%的好成绩,而甲班为20%,差距很大。甲班提出要通过攻关,把RH合金补加率降到14%以下。
但新的挑战接踵而来:从8月份开始,为提高产量,连铸机提高拉速,LF炉调节成分周期由37分钟缩短到32分钟,相应地,取样化验次数由3次缩减为2次。刚开始,大家很不适应,RH炉合金补加率一下反弹到22%。
为迅速扭转现状,甲班班长陈兵想出了一个办法:要想2次调节到位,需要对钢水成分判断准确,取样代表性强。转炉炼钢时已预先加入一定量的合金,以前班员只是在钢水进站、升温、熔化合金后,取样化验,才得知钢水成分。班长现要求大家对转炉加合金量进行预算,与自己次取样化验的结果比对,以此提高班员对成分判断的准确性。以此判断为依据,精准进行第二步的冶炼操作,实现合金加入量的精准控制,从而提高LF炉成分命中率,降低RH炉合金补加率。